9月份,陕煤韩城矿业又有三套“奋进号”全断面TBM硬岩掘进机陆续下井安装,掘进技术不断改进,从炮掘到综掘再到TBM快速掘进,实现了“三级跳”,硬岩掘进技术迈入了全省煤矿前列。
岩巷是保证煤炭回采、运输、通风、瓦斯抽采的关键通道,是煤矿安全、快速、高效建设与生产的必要基础。作为渭北老矿区的韩城矿业公司,因井下地质复杂,灾害严重,岩巷掘进效率低,造成采掘失调,制约矿井发展。面对这一难题,韩城矿业坚定不移实施科技发展战略,持之以恒攻克瓶颈难题,走出了一条掘进效率提升的发展之路,创出了渭北老矿区可推广的快掘经验。
炮掘变综掘
在韩城矿业50 多年的发展历程中,建设初期,工人们只能依靠最传统的方式——打眼、放炮、人工支护,一点点向前挖掘,月进尺仅有60米左右,用人多、不安全、劳动强度大、工效低、进度缓慢。
为了改变这一现状,韩城矿业实施科技强企战略,加快“四化”建设步伐,引入了更为先进的综掘法与悬臂掘进机。面对复杂的地质条件,科研人员超前治理瓦斯,防治水患,改进液压支护工艺,实现综掘替换炮掘。此间,下峪口矿掘进三区在22307进顺底板巷硬岩大断面综掘月进尺创311米纪录。
综掘变TBM快掘
然而,在硬度系数f值超过8的坚固硬岩面前,这套快掘装备再度遇挫。截齿在硬岩上磨损惨重,掘进效率无法有效发挥。为破此局,韩城矿业与各大科研院所联合攻关,锚定制约企业发展的难点堵点,合作研发适合矿区特点的新技术、新工艺、新装备。2021年12月,陕煤集团首台护盾式全断面TBM硬岩掘进机在桑树坪矿投入使用。2023年,王峰煤矿先后安装应用了“奋进号”“建功号”两套TBM硬岩掘进机。2025年9月,三台敞开式全断面TBM硬岩掘进机分别在桑树坪矿、二号井、下峪口矿下运安装。
“韩城矿业以提高效率效益为导向,抓突破性技术创新,推动掘进方式重大革新,打造陕煤老局焕发生机的发展模范标杆。”韩城矿业公司董事长吴杰说。
TBM硬岩掘进机投入使用后,头部巨大的刀盘上,安装着数十把特制的盘形滚刀,以数百吨的推力旋转切入,在硬岩中掘进势如破竹,在软岩中也能实现平稳切削。该设备具有敞开式小半径转弯装置、自动跟随支护系统、同步铺底回填系统、多角度超前探测系统、智能远程操控系统等特点。柔性机身设计+智能纠偏系统,使80多米长机身在复杂地层中可精准控向、稳步前行。通过液压系统精准控制,可以实现俯仰抬头、左右调向,40米小半径连续转弯。多台液压钻机在护盾的掩护下,从不同角度快速钻进、安装锚杆和锚索,实现“随掘随支、掘支平行”。破碎的岩渣随即被“吞入”内部的铲斗,转入刀盘中心的流渣槽,随后经一运转载机、二运转载机和皮带系统连续运出后进入矸舱,一气呵成!设备前方配置了“透视眼”的钻探装置,可在200米范围内多角度实施超前钻探,提前探明前方断层、裂隙、含水层等地质隐患,为安全掘进保驾护航。整机集探、掘、支、锚、运、除尘、监测于一体,各工序并行,本地驾驶+地面远程,可实现远程操控与智能诊断,千米之外,指令即达。
“使用过程中,矿井先后克服顶板过破碎带、支护时间较长、刀盘磨损严重、运输系统复杂等不利因素,并对护盾进行改进,采用敞开式全断面TBM硬岩掘进方式,操作灵活,使用方便。”该科研项目负责人李民说。
“在王峰煤矿,即使遇到硬度系数f值达到15的坚固硬岩石也能平稳切割,顺利转弯。”王峰煤矿机电副矿长王江华介绍。
效率效益双提升
韩城矿业自T B M应用以来,最高日进18米、月进420米,单台TBM应用可减少2个掘进工作面,实现年节省人工成本1500万元,提升工效3倍以上。单进水平的提高为灾害治理提供了时间、空间双保障,极大地缓解了采掘接续压力,为稳保稳产奠定了坚实基础。
汇涓流而成江海,积跬步而致千里。TBM的脚步正从韩城矿业走出,经验可复制,装备可推广,千重岩层,万重挑战,国之重器,必昂首向未来。(程仙芳)