10月27日,澄合矿业百良公司设备维修车间里,弧光闪烁,金属切割声与机器轰鸣交织,检修工王庆站在井下回收待检修的单体液压支柱前,指尖划过锈蚀漏液的缸体表面——如何有效延长单体液压支柱使用周期,降低损坏率,这个横亘在面前的“拦路虎”,成了他必须攻克的堡垒。
“还是有几个单体检修后质量不达标。”技术员王海龙擦着汗走过来,面对近期工作面接续安装筹备任务重、加工组装配件多的现状,如何提高检修质量和各种性能试验工效,杜绝返工活,他眉头紧锁。看着王海龙脸上写满了焦虑,王庆深知,若找不到解决办法,日益增多的返工活将形成恶性循环,最终导致生产任务受到严重影响。

连续几日,王庆利用工余时间在废旧物料前徘徊。几块磨损严重,已被列为废旧物料的工字钢和角钢,正静静地在角落反射着阳光,凝视着它们,王庆感到了一丝希望。
“有办法了,这些钢板还有救。”王庆灵机一动,立即叫来技术员王海龙和车间班组成员,在维修车间组织大家展开头脑风暴,一起讨论设计单体维修测压站。王庆用笔画出草图:“我们可以选用100#工字钢3.03mX7根、2.7mX5根、0.4mX2根、0.2mX2根、φ40角钢2.75mX1根、1.5mX1根、1.25mX1根,焊接卧式单体保压试验台框架,组成地面卧式单体液压柱测试站,可以对单体液压支柱快速进行多项试验。”
想到办法后,王庆马上来到车间,在切割台前,火花飞溅中,将废旧钢板裁成不同的模块,技术员王海龙严把尺寸关,紧盯每一个环节,当设计加工好的单体维修测压站摆在大家面前,经过现场测试后,高效率和精准度让所有人松了口气。此次废旧物料改造大大缩短了日常设备配件维修周期,更令人惊喜的是,还可以实现各种液压元件的密封性能检测和三用阀(单向阀、安全阀、卸载阀)的调定工作,提高工效的同时,还节省了更多人工成本和材料成本,据统计,今年前三季度完全成本同比降幅4.33%。

“在集团公司‘四种经营理念’的推动下,今年截至目前,完成液压支架自主维修安装120架,减少成本投入816万元,完成单体保压复用、π梁、W钢带、铁柱鞋等可修复件3000余件,材料回收复用率达86%,累计创效216.52万元。”该公司生产服务中心党支部副书记王萌说。
这些数字背后,是全员深入贯彻落实“四种经营理念”的生动实践,是无数废旧材料的再利用,是多少次原本需要重购设备、外委维修但在自家车间的反复攻坚。在这个焊花与汗水交织的车间里,以王庆为代表的青年职工们正在用“精打细算”让“废料”重获新生,用勤劳与智慧、执着与追求创造更多节支降耗的“真金白银”。(杜海波)


			