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彬长矿业胡家河矿:治水巧施“组合拳” 科技筑牢“安全堤”
发布时间:2026-04-30     作者:张玉明   点击量:159   分享到:

水患如潜龙,暗藏井下;治水如攻坚,事关安危。近年来,彬长矿业胡家河矿立足生产实际,直面防治水难题,以创新为矛、以实干为盾,打出一套精准高效、提质降本的防治水“组合拳”,推动水治理从“被动应对”向“主动防控”转变,为矿井安全生产筑起坚不可摧的“水下长城”。

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精准疏排破瓶颈 老空积水“清仓见底”

针对采煤工作面仰采段采空区积水疏排难题,该矿巧用402盘区下山掘进、上山回采有利条件,在巷道最低点施工Φ800mm导水立孔,联通工作面底板泄水巷,通过注浆封堵、全封闭围挡、智能控水等举措,实现水压在线监测、可控排水、高效排渣。该技术在402104、402101工作面成功应用,累计安全排放老空水250余万立方米,矿井净水率超95%,彻底破解仰采积水疏排瓶颈。

同时,该矿推行“波浪式”采煤、多级沉淀、V型堰、隅角收水等综合治水措施,实现涌水两顺分流、分区排放;搭配清污水置换、源头煤泥管控,配套原煤脱水、自动清淤等先进设备,让水煤高效分离、煤泥自动清理,排水稳定性大幅提升,清水排放率达94%,实现了治水与环保双赢。

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循环封堵克顽疾 承压治水“固若金汤”

面对402101切眼大流量承压疏放水钻孔封堵这一行业难题,该矿采用“封堵—透孔验证—封堵”多循环作业法,以高浓度膏体注浆层层推进,精准充填钻孔裂隙与套管环形空间,实现封堵与加固双重功效。

“为解决难题,我们实施初次封堵,在疏放水孔闸阀处安装特制盲板,采用试验优化的注浆配比精准注浆;通过透孔检测,精准掌握实际注浆量与封堵位置,排查封堵盲区;根据检测结果开展循环注浆,直至实现无渗漏封堵,确保封堵质量万无一失。”该矿地测防治水管理部经理王海川介绍。

在402101回风巷临近采空区治水作业中,该工艺成功实现大流量承压水高效封堵,钻孔注浆密实无渗漏,累计泄水近130万立方米,每小时泄水量稳定在220立方米,水压稳定在0.05MPa,既保障巷道安全掘进,又实现采空区积水科学管控,为承压水害治理提供可复制的实践方案。

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超前探测提质效 掘进治水“未雨绸缪”

为破解传统超前物探停工多、受铁器干扰、精度不足等问题,该矿优化探测布局,将测点移至已掘巷道侧帮,有效规避了巷道迎头综掘机等铁器对物探信号的干扰,大幅提升了物探成果的准确性与可靠性。同时,创新采用全覆盖探测模式,仅用1次物探费用,可完成多次探测工作量,实现掘进区域探测全覆盖、数据更精准。

新技术的应用,大幅减少物探对掘进的影响,降低施工频次与成本,北西胶带大巷、三号水仓等区域已累计减少物探12次,403盘区预计减少50次,以更少投入、更高效率完成超前水害探查,实现“探水先行、预警在前、防治在先”目标,为巷道连续高效掘进筑牢了安全屏障。

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模块化筑墙提速 防渗抗灾“提质降本”

针对传统防爆防水墙体工序繁琐、工期冗长、成本偏高、施工效率低下等突出痛点,该矿精准施策、创新突破,对墙体结构构型进行优化升级,成功破解传统工艺构造瓶颈,将原先“1米墙体+3米混凝土+1米墙体”的传统结构,优化为“1米墙体+4米钢筋混凝土模块”的新型结构;同时配套投入MJZC-300自拌搅拌机、HBMD15/6—22S混凝土输送泵、PS6I-J型湿式混凝土喷射机、矿用防爆铲车等高效机械设备,实现防水墙机械化、高效化建造。

新工艺施工工期压缩至15天,效率提升50%—64.3%,单工作面节约成本25.8万元,墙体抗压抗拉性能同步增强,从“慢工细活”到“速筑精品”,新工艺墙体如铜墙铁壁般牢牢锁住水患,实现安全、效率、效益三重丰收,为井下防治水工程建设树立新标杆。

科技赋能治水,创新守护安澜。下一步,该矿将始终坚持“安全为先,科技为要”的治灾理念,以技术突破破解水害防治难题,以实用工艺筑牢安全防线,为矿井安全高效生产提供坚实保障,助力防治水工作迈向更高水平。(张玉明)