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彬长矿业孟村矿:破局突围引“活水” 踏歌奋进逐浪高
发布时间:2026-05-29     作者:殷泽琛 兰海成   点击量:581   分享到:

在彬长矿业孟村矿百米井下,TBM硬岩掘进机全速运转,刀盘裹挟着岩屑稳步向前推进,切割、支护、出碴全流程高效协同、井然有序。截至5月底,TBM施工区域中央带式输送机大巷再传捷报,以实打实的亮眼业绩,走出一条向新而行、破局争先的高质量发展之路。

作为彬长公司新生代主力矿井,近年来,随着矿井开采重心逐步转移,“夯实‘大接续’发展基础,加快构建‘一井三区、一采一备一掘’的生产格局”被确定为该矿打基础、固根本、利长远的一项重点工程。

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然而,受传统综掘工艺制约,大断面岩巷掘进效率长期受限,难以满足开拓大巷快速延伸需求,掘进效率提升一度成为制约矿井产能释放、实现可持续发展的“卡脖子”难题。

面对问题瓶颈,该矿经过充分调研考察和技术论证,决定引进TBM设备进行开拓施工,以技术革新破解发展桎梏。

新设备承载新机遇,更伴随新挑战。现有井下巷道断面,无法满足设备组装需求,全长70多米、重500吨的“钢铁巨龙”要送入井下狭窄巷道,本身就是一场硬仗。

为此,该矿采取“双线”攻坚模式,一方面在井下开凿长75米、宽8.78m、高10.32m的“超级硐室”,保障设备安全顺利组装;另一方面,创新采用“分段吊装、精准对接”工艺,借助激光定位仪实时校准,将刀盘、护盾、推进系统等核心部件安装误差控制在毫米级,同步推进供电、供水、通风等配套系统建设,确保TBM掘进设备平稳高效运转。

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2025年7月18日,中央带式输送机大巷施工现场掌声雷动,TBM硬岩掘进机刀盘试运转圆满成功,各系统运行稳定,参数均达到设计标准,从设备入井到刀盘试运转成功,仅用30余天便完成全部安装,以实干诠释了“孟村速度”。

成如容易却艰辛,最难的还是井下TBM掘进施工。掘进初期,因迎头岩层硬度不均导致推进速度放缓,该矿立即组织技术、操作、维修人员成立“现场会诊小组”,通过分析岩层结构、反复调整刀盘转速及推进压力,最终摸索出“软岩慢推保稳定、硬岩强压提效率”的掘进模式,为矿井岩巷开拓延伸按下“快进键”,也为后续安全高效掘进积累了宝贵经验。

首月试掘进,204米的成绩创下了矿井岩巷掘进纪录;次月再攀新高,进尺突破245米……“一个月干出了原来两个月的活儿,日进尺稳步提升,最高单日掘进13.5米,这是原来想都不敢想的事,真正实现事半功倍、效能倍增。”望向亮眼的数据,该矿综掘二队队长徐建防欣喜地说道。

一个问题一个问题解决,一项措施一项措施落地,TBM应用逐步走出“磨合期”,迈入“稳定期”。

“不能止步于此,必须全力推动设备提速提质提效。”该矿董事长、总经理胡沛在多次会议中强调。

围绕TBM效能释放,该矿持续开拓创新驱动发展路径,聚焦作业现场技术短板与生产痛点,汇众智、聚合力、谋良策,切实破解安全生产中的“卡脖子”难题。

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“我们面对后巷回填制约掘进效率的难题,成立党员攻坚小组,自主创新‘桥架支撑+自动卸载’后巷回填系统,让掘进出渣与回填作业同步推进,设备停机时间缩短70%,人工需求减少20%,掘进效能再上新台阶。”该矿综掘二队党支部书记焦军锁介绍道。

在此基础上,针对砂岩遇水黏刀盘、卡顿、帮部围岩破碎导致TBM撑靴换步效率低等痛点难题,该矿创新采用“慢转速+强推进”施工模式,有效提升设备破岩扭矩,从源头上解决刀盘黏糊问题,推动设备换步时长缩短40%,整体掘进效率提升20%以上,实现安全、质量、效率的三重突破。

掘进姿态稳住了,质量把控同样不容有失。现场管理上,严格把控巷道成型质量,扎实落实“四平六线”要求,持续改进支护工艺,提前实施帮部超前锚杆加固,稳固破碎围岩,减少片帮风险,提升施工安全系数,真正达到“一次设计、一次施工、一次成巷、永不返修”。

步履铿锵,奔赴前路山海。彬长矿业孟村矿将继续紧扣“争做四个示范、创建一流企业”总目标,心往一处想、劲往一处使,用拼搏和汗水,奋力书写矿井“十五五”高质量发展的壮丽开篇。(殷泽琛 兰海成)