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陕北矿业孙家岔龙华煤矿:“三个等式”,看这个区队如何“抠”效益
发布时间:2026-05-08     作者:刘峰   点击量:94   分享到:

近期,陕北矿业孙家岔龙华煤矿选运队通过一系列立足现场、自主实施的技改创新,不仅解决了生产难题、消除了安全隐患,更出了实实在在的经济效益。

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1个传感器=0次误停机

设备怕故障,但更怕误停机。在254皮带向256破碎机输煤的环节,选运队曾备受困扰。由于破碎机振动大、大块煤易飞溅,机头的堆煤传感器频频误报警,导致皮带机无故停机,平均每天高达2—4次。频繁的启停不仅打断生产节奏,更严重损耗电机、皮带等关键部件。

如何让保护装置变得聪明,既能精准识别真实险情,又能过滤掉环境干扰?选运队创新推出了堆煤传感器的二级动作改造:一级动作仅触发声光预警,提醒人员检查,如同轻声提醒;只有当料槽内真正发生堆煤,阻碍了专门设计的小门回弹时,才会触发二级动作——立即停机,实现精准制动

改造完成后,因振动飞溅导致的误动作停机次数直接降为“0”,保障了生产连续稳定,大幅降低了因无效启停带来的设备损耗和维护成本。

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1套工具=20分钟

更换一个大型滚筒轴承需要多久?在过去,这完全取决于老师傅的经验和体力。依靠人工锤击,不仅耗时费力,更极易导致轴承精密部件损伤,为设备后续运行埋下隐患。

选运队从液压原理中找到了巧劲,自主设计制作了一套液压轴承便捷安装器:用一根丝杠贯穿空心油压千斤顶和特制钢筒,将丝杠顶端固定在轴承座中心。操作时,只需手动泵压,千斤顶便能驱动钢筒,将轴承平稳、均匀地入到位。

从前是体力活,现在是技术活。检修班成员展示新工具时满是自豪。这套自制工具将更换轴承的时间从过去的1小时缩短至20分钟,且压力均匀平稳,有效避免了安装过程对轴承造成的损伤,安装质量与安全性得到了质的飞跃。

6根螺栓=6万元

在选运队,什么是牵一发而动全身的设备?服役超过12年的903给煤机算一个。长期的振动与冲击导致其与煤仓的连接出现松动,犹如一颗不定时炸弹,不仅加速设备磨损,更存在坠落的安全风险。

如果只是简单紧固,治标不治本。但要是整体更换,一台新给煤机成本高昂。面对难题,技术骨干们提出了一个加固延寿的根治方案:使用水钻在煤仓底部精准植入6M24高强度化学螺栓,并制作了专门的槽钢加固框架,通过满焊工艺与螺栓牢固连接,最终将给煤机底座刚性固定在这个钢铁底盘上,还辅以橡胶减震垫消除振动。

技改负责人马海明算了一笔账:这次改造不仅有效降低了设备松动带来的安全风险,预计每年可节约维修费用约2万元,更能让设备延长使用寿命3年以上,折算下来,综合效益远超6万元。一笔投入,实现了安全和成本的双效益。(刘峰)